配備FANUC數控系統(tǒng)的數控機床,進給驅動為直流伺服電動機和晶閘管邏輯無環(huán)流可逆調速裝置
故障現象1v軸正向進給正常,反向進給時時而移動,時而停止,采用數控機床手搖脈沖發(fā)牛器進給時電是如此。通過用交換法診斷,將故障定位在r軸的驅動位置上。
故障判斷:用手搖脈沖發(fā)牛器讓y軸正、反向進給,將數控機床示渡器測試棒接CHl9和CH20兩測試端,觀察電動機電流波形,從罔中看出,反向波形有時為•條直線,偶爾閃出幾個負向波形,可見電動機負向供電不ll常。用萬用表測量速度喇節(jié)器輸出端CH8點電壓,其極性隨正、反向進給衙政變,無斷續(xù)現象,刪方向控制電路腳5電壓,正向進給時為ov,反向進給時為6 6V,方向擰制輸入電壓正常。數控機床再洲該電路輸出腳9和1【)端電壓,正向進給耐S C.A為低電平,SC;B為高低平;反向進給時SC.A為高電平;SCB為低電,F,但有日j會出現SCA和SCB皆為高電平的異常現象,這時反向就停止.
對輯無環(huán)流可逆控制系統(tǒng),小允許正、反兩組品閘管同剛導通,數控機床在該邏輯切換電路中,切換過程是電源向電容C20充電產生延時而獲得的。可見故障是由于電路板外圍電容C20不蘸引起的,從而產生SGA和SC13同時為高電平的異常現象。
故障處理:更換電容C20,重新運行,故障消失。
故障現象:數控立式銑床FANUC 3MA數控系統(tǒng),在運行過程中,Z軸產生31號報警。
故障診斷:查數控機床維修手冊得知,31號報警表示位置控制環(huán)節(jié)中誤差寄存器內容大于參數規(guī)定值。根據3l號報警提示,人為調整加大誤差寄存器設定值,用數控機床手搖脈沖發(fā)生器驅動Z軸,31號報警消除,但又產生了32號報警;32號報警表示為Z軸誤差寄存器的內容超過最大值,將設定參數再調小,32號報警消除,但31號報警又出現,反復修改機床參數,均不能排除故障;將位置控制診斷號DGNOS 800(X軸)、801(y軸)和802(Z軸)調出,發(fā)現X軸的位置偏差800號在-1與-2間變化,y軸的位置偏差801號在+l與-1間變化,而Z軸的位置偏差802號為0,無任何變化,說明Z軸控制有故障;為進一步確定故障是在Z軸控制單元還是在編碼器上,采用交換法,將Z軸和y軸驅動輸出到電動機電纜和編碼器反饋信弓同時互換,此時,診斷號801號數值變?yōu)?,802號數值有了變化,這說明數控機床Z軸位置控制單元沒有問題,故障出在與Z軸伺服電動機同軸聯(lián)接的編碼器上。
故障處理:更換Z軸上同型號的編碼器。
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